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模具车间年度总结,模具车间年度总结报告

2024-06-18 03:46:01 模具 0人已围观

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于模具车间年度总结的问题,于是小编就整理了3个相关介绍模具车间年度总结的解答,让我们一起看看吧。

注塑装模工工作总结怎么写?

注塑装模工的工作总结如下

模具车间年度总结,模具车间年度总结报告

对日常工作中的不足进行总结,在平日的装模时,经常需要用行车对模具进行调运到注塑机进行装模,装模前的准备工作不足,经常出现模具到了注塑机床上面了发现打压板的扳手还没有找到,或者冷却循环水管接错或者漏接,机床吨位与模具不符,再来来回回的拿取工具导致装模速度慢,影响生产计划。

总结措施,平日将工具按规格进行分类,结合小推车做成灵活的移动工具箱,方便随时取用,调运模具之前找生产调度现场确认模具吨位和注塑机是否匹配,避免做无用功。

注塑装模工的工作中做出了很大的成绩,大家对我的工作成绩是非常满意的,我要感谢大家在这段时间对我的信任,肯定没有你们的支持和帮助,我在住宿,周末工作,工作中就发取得这么好成绩,我一定会再接再厉,继续继续努力,在今后的过程中努力进步,取得更好的成绩

模具硅胶为什么会缩水,模具硅胶缩水怎么办?

1.需按比例放大原始模种2-3%,这样保证做出来的产品尺寸在范围之内。

2.当模具不使用时灌石膏水保存,等到再次生产时,取出石膏便可生产,这样储存硅胶模具不会缩水。

3.按照厂家的AB组份的混合比例调胶。

4.做大件产品模具要加玻纤布,最好是贴2-3层玻纤布或纱布,可以让模具不变形或变大。

工业级模具硅胶固化是一个液体转变成固体的过程,由于分子和密度的不同从而产生了缩水。好的硅胶缩水率小,差的硅胶缩水大。

1、任何材料都具有一定的收缩性,硅橡胶相对很多材料来说缩水率算很小的,缩合型模具硅胶缩水率0.5-1%为正常,加成型模具硅胶在0.2%左右;

2、模具储存方法不对,不能叠压模具;

3、产品尺寸越大,收缩越明显;

4、做大件模具刷模没加玻纤布或者纱布;

5、模具没有完全固化,就急于脱模或提前生产,造成硅胶模具容易变形,产生收缩现象。对于如何解决模具硅胶缩水率大的问题,常州模具|常州模具厂|江阴模具-科捷模具工程师简单总结了以下几种常用方法:1、需按比例放大原始模种;2、当模具不使用时灌石膏水保存,等要生产的时候再把石膏产品取出来,再生产产品就不会有缩水;3、减少固化剂添加比例,例如:原来添加3%,现减少到2%;4、做大件产品模具要加玻纤布,可以让模具不变形或变大;5、模具必须在规定的时间最少6-8小时脱模,24小时后才能使用生产。

模具硅胶会因为挥发物的蒸发和固化过程中的收缩而出现缩水现象。为了避免模具硅胶缩水,可以在使用前将硅胶充分搅拌均匀,避免空气泡存在;在固化过程中,可以将硅胶放置在温度适宜的环境中,避免过度收缩;在使用后,可以将硅胶放置在通风干燥的环境中,避免水分残留导致缩水。如果出现缩水现象,可以重新制作或添加硅胶补救。

做模具的怎么发展自己?

作为制模工一定要不断学习新技能,了解新型材料和设备,提高模具设计和制作的能力。

同时,要积极参加行业交流会议、展览和培训活动,与同行交流心得体会,吸收新的经验和技术,不断完善自己的技能,提高竞争力。

此外,对于工作中遇到的问题要及时总结经验教训,形成自己的工作方法论,为后续的工作提供指导与支持,也可将其分享给同事,促进团队协作。

最终,不断提升自身能力,成为制模工的佼佼者。

到此,以上就是小编对于模具车间年度总结的问题就介绍到这了,希望介绍关于模具车间年度总结的3点解答对大家有用。

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